之后的几天时间。
陆离都在忙着制作气缸的模具土胚。
首先是活塞,先在气缸上挖出一个泄气孔,然后通过这个泄气孔,往里面放入了一块木头。
当做里面的垫片。
然后再放入一块陶泥,以及一块和垫片差不多的木片,进行挤压成型。
这样制作出来的活塞。
才能更加的贴合气缸内壁。
只要去掉挤压的时候,透过垫片和挤压木片,形成的多余陶泥。
它就可以和气缸内壁完美贴合,拥有较高气密性的同时,还不会出现卡顿的情况。
比较麻烦的。
反倒是制作气缸的模具。
它需要用到数量更多的陶泥。
并且内部空间还需要制作单独的填充,以便后续倒膜成功后取出里面的模具。
再加上气缸对进度方面的要求比较高,因此陆离仅仅只是制作这个气缸的模具,就花了差不多两天的时间。
当然。
像这样的气缸模具。
他足足制作出了四套。
毕竟在之后烧制的时候,这些气缸模具还会出现一些损坏。
至于金属连接管。
陆离打算用之前的自来水管模具。
至于怎么往锅炉里面添加热水……陆离打算先用最简单的方法。
在锅炉上面弄上一个阀门,阀门上面连接上一个漏斗状的金属器。
平时这个金属器会被封闭上。
并且阀门也会关闭上。
只有在需要往锅炉之中,添加水的时候才会打开。
当然。
这必须是在蒸汽机关闭的时候。
不然锅炉内的高压,会让高温蒸汽通过阀门和金属器,往外面井喷出来。
这会导致运转都蒸汽机。
动力出现下降不说。
还极有可能将他给烫伤。
当然这也不是没有解决办法,不过陆离打算先确保制作出来的蒸汽机,能够正常的运转。
之后再针对这方面进行改进。